袋式除塵新技術、新產(chǎn)品開發(fā)應用情況
——滄州
旭陽偉業(yè)環(huán)保設備有限公司
袋式除塵器的除塵效率,并且還能有效捕集對人體危害的5微米以下的的微小顆粒。近年來,袋式除塵技術有了長足的進步,主機、濾料、自動控制和應用技術的水平都有很大提高,使得
袋式除塵器對于煙氣的高溫、高濕、高濃度、微細粉塵、吸濕性粉塵、易燃易爆粉塵等不利工況條件有了更強的適應性,并且在加強清灰提率、降低消耗、減少故障、方便維修方面達到一個新的高度。
1、
袋式除塵器主機:
袋式除塵器的關鍵在于清灰,清灰效果決定
袋式除塵器乃至整個系統(tǒng)的成敗。因此,反吹風等弱力清灰的除塵器從其應用的高潮退了下來,而以強力清灰為特征的
脈沖袋式除塵器,克服了傳統(tǒng)脈沖除塵的缺點,而其清灰能力強的特性則比傳統(tǒng)技術更突出。其優(yōu)點為:
濾袋長(6m或更多),占地面積少,設備阻力小,清灰所需氣源壓力低,能源少,工作可靠,維修工作量小等,了弱清灰類除塵器普遍存在的阻力過高現(xiàn)象,在各行業(yè)獲得日益廣泛的應用。
主機的濾袋接口技術有了長足進步,使除塵效率更加提高。我國的
袋式除塵器的排放濃度低于50mg/Nm3已是普遍現(xiàn)象,低于10mg/Nm3范圍內也非罕見。過去采取綁扎或螺栓壓緊的固袋方式,濾袋接口存在泄漏,使除塵器的除塵效率同濾料相差1~2個數(shù)量級。新的固定方式是嚴格控制花板的袋孔以及袋口的加工尺寸,依靠彈性元件使袋口外側的凹槽嵌入袋孔內,二者公差配合,密封性好,消除了接口處的泄漏。
脈沖
袋式除塵器大型化的趨勢明顯,性能達到先進水平。上鋼五廠新建100噸電爐采用這種設備處理風量96.7萬m3/h,排塵濃度為8~12mg/m3,設備阻力低于1200Pa,噴吹壓力≤0、2MPa,清灰周期長達75min,運行三年多,濾袋和脈沖閥膜片尚未破損,過濾面積為11716m2。隨后建設的一批功率電爐也都競相采用大型脈沖
袋式除塵器。
近幾年,煉鋼轉爐的二次煙塵治理多采用大型脈沖,其中的過濾面積達15880m2,處理風量150萬m3/h,其經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益都明顯好于以往。
袋式除塵器在適應高含塵濃度方面實現(xiàn)突破,能夠直接處理含塵濃度1400g/m3的氣體,比以往提高數(shù)十倍,并達標排放。因此,許多物料回收系統(tǒng)拋棄原有的多級收塵工藝,而以一級收塵取代。
例如以長袋脈沖
袋式除塵器的核心技術為基礎,強化過濾、清灰和全防爆功能,形成高濃度煤粉收集技術,已成功用于煤磨系統(tǒng)的收粉工藝,并在武鋼、鞍鋼等多家企業(yè)推廣應用。實測入口濃度675~879g/m3,排塵濃度0、59~12、2mg/m3,效益顯著并了污染。
為了克服自身清灰能力薄弱的缺點,反吹清灰除塵器出現(xiàn)了回轉定位反吹機構。首先用于回轉
反吹扁袋除塵器,將其發(fā)展為分室停風的回轉反吹類型;隨后又用于分室反吹
袋式除塵器,以一臺具有多個輸出通道的回轉定位反吹閥取代多臺三通切換閥,大大降低了漏風量,有利于增強清灰能力,還減少了機械活動部件和相應的維修工作量。在改造在線分室反吹設備時往往配套采用覆膜濾料,加強其粉塵剝離能力。這兩項技術在上海寶鋼改造一、二、三期工程的分室反吹和
機械回轉反吹扁袋除塵器時取得了很好效果。
近年來國內鋼鐵、水泥、煙草行業(yè)還采用了塑燒板,硬挺化濾料過濾筒等過濾單元,大幅度縮小設備體積,安裝方便,維護保養(yǎng)簡單,阻力低且穩(wěn)定,能耗低,使用壽命長。過濾材料表面光滑,解決了潮濕性、纖維性、聚結性粉塵的過濾和不易清灰的難題。